案例背景
你是不是经常碰到在钻完孔的出口处有很多毛刺?(见图1) 甚至手工还无法去除,给你带来很多烦恼和困惑?是的,出口毛刺直接影响工件的精度、抗疲劳强度、装配性能等,不小心还会让操作人员受伤,造成事故。因此不得不进行二次操作——去毛刺。甚者精密部件的二次去毛刺和边缘精加工可能占成品部件成本的30%。此外,去毛刺很难以实现自动化,小小毛刺变成了金属加工中很棘手的问题。
针对这一情况,用朴精密通过对钻削的出口毛刺产生机制的深入研究,发现出口毛刺包含两个部分,一部分是出口钻帽毛刺,钻帽是在钻孔最后阶段产生的圆形帽状切屑,粘连在出口位置,如图1中的②;另一部分是冠型毛刺,是加工孔侧面的断裂产生如图1中的①;
应用案例
加工气囊管上的孔,工件材料为10MnCrNiMo合金钢,硬度为HRC38,加工通孔,孔深2毫米,使用MQL外冷,由于是管材加工,通孔为圆弧面出口,这为手工去除出口毛刺,尤其是钻帽毛刺,增添了很大难度;但使用用朴精密抑制毛刺钻头成功解决这一难题。
详见下面的切削参数和照片: